PYROCLON? REDOX技術在降低氮氧化物排放方面取得的進展
一、前言
近年來PYROCLON? REDOX技術對氮氧化物的減排做出了巨大的推動作用。在歐洲及以外的其他國家和地區(qū)如美國等對環(huán)境保護有嚴格規(guī)定也實行了更加嚴格的環(huán)保指標。環(huán)境保護的控制指標對減排方法和技術路線提出了新的要求。當前,回轉窯低氮燃燒器、分解爐分級燃燒、以及SCR/SNCR系統(tǒng)是實現(xiàn)達標排放指標的主流技術路線。但是,現(xiàn)階段沒有哪一項技術方案能夠單獨達到當前超低排放標準的要求。雖然利用前文提到的技術組合可以滿足排放的要求,但是技術組合會提升系統(tǒng)的復雜性和增加系統(tǒng)的運行成本。
為了實現(xiàn)減排指標,德國洪堡(KHD)研發(fā)了安裝在煙室和分解爐中間的管道脫硝爐—PYROCLON? REDOX。該系統(tǒng)采用模塊化設計,可以對現(xiàn)有的水泥生產(chǎn)線進行改造也可以安裝在新建的生產(chǎn)線上,最早的兩個PYROCLON? REDOX系統(tǒng)在中國落地的項目是對現(xiàn)有水泥窯生產(chǎn)線進行的脫硝技術改造。經(jīng)過一年的運行,已經(jīng)穩(wěn)定實現(xiàn)了氮氧化物的超低排放的減排目標。由于中國對水泥生產(chǎn)線的排放實行當前最嚴格的監(jiān)管和控制,在這兩個項目上均采用了PYROCLON? REDOX、和SNCR系統(tǒng)的組合,實現(xiàn)了氮氧化物(NOx)<50mg/Nm3排放量,氨逃逸(NH3)<8 mg/Nm3的排放要求,在中國氨逃逸量也被嚴格的限制,以上指標也包含了來自原料的部分氨。
PYROCLON? REDOX管道脫硝爐降低了氮氧化物(NOx)的排放和氨逃逸,通過對改造后燒成系統(tǒng)各項運行指標的標定和對比,增加洪堡管道脫硝后與改造前的指標對比:熟料的產(chǎn)量、電耗、煤耗沒有負面影響,同時工廠SNCR系統(tǒng)氨水消耗量有適度的降低。
本文對PYROCLON? REDOX系統(tǒng)研發(fā)、項目調(diào)試、以及在中國的兩個項目的連續(xù)運行進行詳細的說明。
二、實驗室實驗結果
在產(chǎn)品的早期研發(fā)階段,德國洪堡(KHD)的研發(fā)部門對現(xiàn)有文獻中已知的不同參數(shù)煙氣的反應及相互影響進行了驗證和量化。首先,在公司的技術中心安裝了一個實驗裝置,該系統(tǒng)能夠對氮氧化物在可控條件下的減排進行詳細的試驗。在大量的實驗中,對不同濃度CO、CO2、水分和窯內(nèi)灰塵對脫硝效率的影響進行了測試得出如此結論:
?? 煙氣中CO的濃度對SNCR還原NOx脫硝效率具有最強的影響。在CO含量較高的條件下,觀察到NOx轉化為N2的轉化率顯著降低;
?? 煙氣中CO2的濃度同樣也對NO還原為N2轉化率有重要的影響。在CO含量一定的條件下,CO2的含量降低將使NO還原為N2的轉化率升高;
?? 窯煙氣中的粉塵對CO還原NOx的轉化具有催化作用,一定量的窯粉塵對CO有效去除NOx至關重要;
?? 水分對CO還原NOx的還原轉化具有抑制作用。
三、管道脫硝爐的設計
從實驗研究和實際應用NOx還原為N2轉化率基于下列結論:NOx減排最佳的條件是煙氣中含有較高的CO、較低CO2以及足夠窯粉灰作為反應催化劑。由于回轉窯廢氣中的水含量主要來自回轉窯燃料的類型和成分,因此,水分的抑制作用會稍微降低NO的轉化率。
為了實現(xiàn)NOx最佳的減排目標,PYROCLON? REDOX的設計采用了布多阿爾反應。窯尾煙氣中缺乏氧氣,煙氣中的CO2和燃料在PYROCLON? REDOX脫硝爐中發(fā)生氣化反應以及煤粉的不完全燃燒反應,產(chǎn)生了大量的CO。該反應是吸熱反應,溫度可以通過調(diào)節(jié)煙氣氧氣含量、管道氣化脫硝爐的生料量、以及燃料煤粉量進行控制。另一方面,喂入脫硝爐汽化區(qū)的生料必須控制在最小值,僅維持產(chǎn)生足夠的催化作用即可。在這一階段最重要的是避免由過多的生料分解產(chǎn)生的大量CO2會抑制脫硝反應。
在經(jīng)過管道脫硝還原反應環(huán)節(jié)后,回轉窯產(chǎn)生的熱力型NOx將有效降低。此外,由于缺乏氧氣,管道氣化爐和分解爐內(nèi)燃料型NOx的產(chǎn)生也會被抑制,在分解爐內(nèi)產(chǎn)生NOx也會相應減少。
圖1. PYROCLON? REDOX脫硝原理
在PYROCLON? REDOX管道脫硝爐出口(如圖1所示),煙氣將與三次風混合,此處煙氣中的CO會與三次風中的氧氣進行放熱反應形成CO2,反應放出的熱量將被生料在分解爐的分解吸熱反應所吸收。
圖2. PYROCLON? REDOX脫硝爐
四、管道脫硝的優(yōu)點
德國洪堡(KHD)最先進的低氮分解爐具有一次性減少NOx排放的能力。然而,它也有一個缺點:為了保證穩(wěn)定的熟料產(chǎn)量,需要在NOx轉化率和其他工藝操作參數(shù)之間折中,這種妥協(xié)自然限制了低氮分解爐NOx減排潛力。
PYROCLON? REDOX系統(tǒng)將傳統(tǒng)的分解爐分成了兩個部分:一部分只針對NOx的脫硝,另一部分作為分解爐使用。因此,前文提到的不足被PYROCLON? REDOX系統(tǒng)所克服,并且可以顯著提高NOx脫硝的轉化率。
從管道脫硝爐產(chǎn)品研發(fā)的最初期, PYROCLON? REDOX系統(tǒng)就被設計成獨立模塊,對現(xiàn)有窯系統(tǒng)進行技術改造,無需擔心工廠原始設備供應商(如圖2所示)之間的接口和匹配問題,管道脫硝爐能夠與工廠現(xiàn)有燒成系統(tǒng)有機結合在一起。PYROCLON? REDOX系統(tǒng)能夠根據(jù)各個工廠不同的產(chǎn)能和要求提供不同型號,能為不同燃料提供充足的燃燒停留時間。因此,PYROCLON? REDOX系統(tǒng)可以使用所有典型的燃料,包括具備一定揮發(fā)分和熱值的各種替代燃料。
不同于傳統(tǒng)分解爐,在PYROCLON? REDOX系統(tǒng)中,分解爐與窯尾煙室沒有直接連通,因此,在設計時三次風管和PYROCLON? REDOX連接處的設計就至關重要。首先,要保證燃燒的殘余煤灰和窯煙粉塵能被穩(wěn)定地懸浮在分解爐中;其次,為了確保生料不會塌料至分解爐偏心錐的連接部分,通過對PYROCLON? REDOX出口的煙氣與三次風進行CFD有限元數(shù)值模擬發(fā)現(xiàn),通過對管道脫硝爐與分解爐不會產(chǎn)生渦流。
為了實現(xiàn)理想的設計指標,根據(jù)氣體和材料流動特性確定最佳的幾何布置。因此,我們進行了各種單相和多相CFD分析(見圖3所示)。
圖3. PYROCLON? REDOX脫硝爐CFD分析
在沒有其他現(xiàn)有的減排措施相結合的情況下,為實現(xiàn)PYROCLON? REDOX單設備降低NOx至200mg/Nm3,對PYROCLON? REDOX的運行條件有以下要求:
?? 窯尾煙室氧含量:2~5% ;
?? PYROCLON? REDOX的燃料占比:60% ~100%之間;
?? PYROCLON? REDOX的生料占比:0% ~10%之間。
五、技改案例
目前,水泥生產(chǎn)企業(yè)主要關注于對現(xiàn)有生產(chǎn)線的升級改造,PYROCLON? REDOX的第一項目也是對原有的窯窯系統(tǒng)進行NOx減排改造。
圖4. PYROCLON? REDOX案例
天瑞衛(wèi)輝(左)和天瑞新登(右)
如前所述,中國環(huán)保法規(guī)允許的排放要求在前幾年大幅提升,此舉推動了中國水泥制造廠開展技術改造,降低NOx排放。因此,在2018年,中國天瑞集團決定采用PYROCLON? REDOX技術對現(xiàn)有的兩條5000t/d生產(chǎn)線進行升級改造(如圖5所示)。
圖5. NOx 不同的脫硝方案以及對應的排放指標
兩條生產(chǎn)線現(xiàn)有燒成系統(tǒng)由SINOMA/TCDRI提供。基于PYROCLON? REDOX采用模塊設計,使得PYROCLON? REDOX與現(xiàn)有生產(chǎn)設備很容易實現(xiàn)對接。兩個項目安裝和調(diào)試總工期僅7個月。此外,PYROCLON? REDOX的安裝工作可以在窯的正常生產(chǎn)期間展開。在很多的升級改造案例中,新設備和原有分解爐系統(tǒng)連接只需要4周。在天瑞公司的兩個項目中,PYROCLON? REDOX的最終連接和調(diào)試在冬季定期檢修停窯期間完成。
六、技改成果
天瑞兩個工廠的最終的調(diào)試分別于2019年1月和2月完成。由于日益增加的大氣污染,河南省進一步提高了對氣體排放的要求。兩個項目均面臨著NOx ≤50mg /Nm3的排放值,單獨的PYROCLON? REDOX或者SNCR系統(tǒng)都無法滿足超低排放的等級。為了滿足生產(chǎn)許可的排放要求要求,采取PYROCLON? REDOX與現(xiàn)有的SNCR系統(tǒng)相結合運行。
隨著PYROCLON? REDOX+SNCR同時運行時實現(xiàn)達標排放,與原來相比,NOx排放降低了66%,SNCR系統(tǒng)的氨水消耗量降低78%。此外,這兩個工廠保持了改造之前的熟料產(chǎn)量,電耗和煤耗基本沒有變化。經(jīng)過第一周連續(xù)穩(wěn)定的運行,衛(wèi)輝工廠的產(chǎn)量實現(xiàn)小幅提升。
在產(chǎn)品研發(fā)階段進行采用CFD分析,進一步降低了PYROCLON? REDOX流體阻力,減少了由于安裝脫硝爐而導致的壓損。此外,加裝PYROCLON? REDOX增加了分解爐整體的爐容,改善了燃料燃燒條件。
自2019年2月起的連續(xù)穩(wěn)定運行,兩個改造項目均被天瑞集團和德國洪堡(KHD)認定成功,滿足了當?shù)卣畬Ox ≤50mg /Nm3的排放要求,使其能夠在其他廠家因為空氣污染而關停的時段保持生產(chǎn)。由于氨水用量的降低,氨逃逸低于8 mg/Nm3達到排放標準。
2019年12月于新登工廠連續(xù)生產(chǎn)5天(120小時)內(nèi)的NOx和氨逃逸的排放量(詳見圖7)。在聯(lián)合操作期間(原料磨開機的情況下),平均NOx排放值為25 mg /Nm3,平均氨逃逸值約為1mg /Nm3;(原料磨停機的情況下)平均氨逃逸值約為4.5mg /Nm3。
圖6. PYROCLON? REDOX系統(tǒng)NOx / NH3排放數(shù)據(jù)
圖7. PYROCLON? REDOX系統(tǒng)3D圖
七、展望
模塊化的設計概念以及與其他NOx減排技術的結合意味著PYROCLON? REDOX能夠提供與SCR系統(tǒng)一樣的NOx超低排放指標,并具有更低的投資和運行成本(如圖6所示)。
最早的兩個項目都實現(xiàn)了客戶的技改目標,天瑞集團的工廠能夠持續(xù)達到NOx和氨逃逸排放標準,而且不會對產(chǎn)量、電消、熱耗產(chǎn)生負面影響。
天瑞集團和德國洪堡(KHD)共同決定繼續(xù)對天瑞集團的生產(chǎn)線進行升級,截至2020年,天瑞集團與德國洪堡(KHD)已經(jīng)簽署了5項合同包括對滎陽12000tpd(標桿工廠)的升級改造。滎陽工廠的安裝階段已經(jīng)收尾,于2020年第一季度進行調(diào)試。
中國、韓國、土耳其和印度已經(jīng)在談判或建設PYROCLON? REDOX的其他項目。在中國境外完成的下一個項目是在印度新建的熟料生產(chǎn)線,該項目采用一個PYROCLON? REDOX管道脫硝爐,計劃于2020年第一季度投產(chǎn)。
作者介紹
Mr. Marc Feiss,自2006年以來一直在德國洪堡(KHD)的工藝技術部門工作,負責熱水泥工藝新技術的開發(fā)和設計。
Mr. Norbert Streit,在德國洪堡(KHD)工作了近30年,擔任工藝創(chuàng)新總監(jiān)。他主要致力于使用二次燃料、原材料的使用以及節(jié)能減排的技術解決方案。
編輯:李曉東
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com