加快形成新質生產力丨滕州中聯:創(chuàng)新驅動 技改向“新”

天山之窗 · 2024-10-25 15:13 留言

發(fā)展新質生產力是推動企業(yè)高質量發(fā)展的內在要求和著力點,滕州中聯將發(fā)展新質生產力作為以創(chuàng)促新的重要抓手,向“新”求“質”,通過設備升級、技術改造、產品更新等措施,持續(xù)釋放企業(yè)發(fā)展?jié)摿?,不斷挖掘新的增長點,為企業(yè)生產提質增效。

替代燃料助力節(jié)能減排

滕州中聯通過采用替代燃料計量技術,結合煅燒工藝,建設了一條處理能力為240t/d替代燃料存儲、計量及輸送系統,對節(jié)能減排具有重要意義。項目利用處置替代燃料,本年度預計協同處置替代燃料1.2萬噸,年降低煤耗標煤0.75萬噸,減少CO2排放1.72萬噸,節(jié)能減排效益明顯。

篦冷機改造項目推動綠色發(fā)展

滕州中聯實施熟料生產線節(jié)能減排智能化改造項目(一期)篦冷機改造項目,拆除現有三代機,整體更換為中間輥破第四代篦冷機。篦冷機改造項目是滕州中聯向“低能耗”企業(yè)轉型的第一步,改造后,電耗降低1.2kWh/t.cl,煤耗降低2.3kg/t,年節(jié)約標煤2450噸,減排二氧化碳5880噸,助力滕州中聯依靠技術創(chuàng)新、綠色發(fā)展,進一步降低企業(yè)生產成本,提高企業(yè)綜合競爭力。


精準SNCR脫硝系統改造促綠色發(fā)展

滕州中聯采用HeSNCR人工智能和精準控制技術,將氮氧化物還原成氮氣和水,對預熱器脫硝系統進行升級改造。精準SNCR脫硝系統改造建成投運以來,已實現自動控制,降低了NOX排放,穩(wěn)定控制窯尾排氣筒出口NOx排放濃度每小時平均值≤50 mg/Nm3,同時節(jié)約氨水用量,噸熟料氨水消耗達到3.5kg/t,對節(jié)能減排具有非常重要的意義。

光伏電站項目落實央企“雙碳”責任

滕州中聯利用廠外未利用地建設光伏并網電站項目,排布容量5MW。通過運行,近三年平均年發(fā)電672萬kW·h,每年可為公司節(jié)約電費 73.9萬元,節(jié)約標準煤826噸,減少污染物碳粉塵排放 1827.84噸,減少二氧化碳排放 6699.84噸,二氧化硫排放201.6噸,氮氧化物排放100.8噸。分布式光伏項目的實施是滕州中聯堅決落實“雙碳”責任,深化綠色發(fā)展的積極探索與實踐。

滕州中聯立足生產實際,抓好重點技改項目實施,推進產業(yè)升級、產品換代。2024年以來,共提案技改項目12個,其中3個項目列入集團技術改造導向目錄。下一步,企業(yè)將聚焦主責主業(yè)多維度協同發(fā)力,提升經營質效,推動產業(yè)鏈向上下游延伸、價值鏈向中高端攀升,加快形成新質生產力。


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