齊硯勇:分解爐與回轉窯如何進一步節(jié)能降碳
在當下,水泥行業(yè)正面臨著極為嚴峻的形勢,節(jié)能降碳已然成為企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關鍵任務。對于水泥企業(yè)而言,探尋花小成本就能實現(xiàn)生產線節(jié)能降碳的改造方向與具體措施迫在眉睫。對此,中國水泥網(wǎng)特別采訪了西南科技大學副教授齊硯勇,聚焦分解爐以及回轉窯這兩個關鍵環(huán)節(jié),深入剖析節(jié)能降碳的可行路徑。
一、分解爐節(jié)能降碳改造
(一)現(xiàn)狀剖析
目前,預分解窯系統(tǒng)的入窯生料分解率大多能達到93%。分解爐出口溫度實際控制在860-880℃區(qū)間,且出口處同時存在O?與CO。這一現(xiàn)象致使出一級筒廢氣溫度偏高。從理論計算以及實際生產優(yōu)化改造實踐來看,在現(xiàn)有水泥預分解窯工藝中,若將分解爐出口溫度控制在850℃,便足以確保碳酸鈣的完全分解。并且,對于高效分解爐而言,五級預熱器對應的一級筒廢氣溫度應低于300℃,六級預熱器對應的則應低于240℃。
(二)分解爐效率低的原因
1、生料與煤粉在分解爐中的運動軌跡缺乏清晰明確的表征,這使得生產過程難以精準把控。
2、生料包裹煤粉的情況時有發(fā)生,導致煤粉燃燒速度減緩,進而使得低溫(低于碳酸鹽分解溫度)區(qū)域增多。
3、分解爐錐部設計存在不合理之處,撒料箱工作狀態(tài)不佳,使得低分解率生料進入回轉窯,影響后續(xù)生產。
4、操作參數(shù)不合理,三次風閘板開度過大,煙室縮口風速過低,這些都不利于分解爐的高效運行。
(三)優(yōu)化措施
1、采用可調撒料板角度的撒料箱,以此來優(yōu)化生料在分解爐內的分布,提升分解效率。
2、對尾煤入分解爐的位置與角度進行優(yōu)化設計和調整,確保煤粉能夠充分燃燒,提高能源利用率。
3、對分解爐三次風進風口進行設計優(yōu)化,改善進風狀況,促進爐內反應更加充分。
二、回轉窯傳熱效率提高、熱工制度穩(wěn)定與智能控制
回轉窯的傳熱能力與火焰溫度和4次風成正比。讓煤粉集中、快速燃燒,是提高燒成帶溫度的最佳方式,也是降低煤耗最為有效的途徑。而穩(wěn)定的熱工制度是降低能耗的必然要求。通過智能辨識窯和篦冷機工況,實時監(jiān)測并調整相關參數(shù),則是實現(xiàn)回轉窯高效運行的可行辦法。
(一)調整燃燒工況
1、燃料穩(wěn)定:嚴格將煤粉細度控制在1%-3%(80微米篩余),確保燃料質量穩(wěn)定,為高效燃燒奠定基礎。
2、回轉窯風量的控制:保證有足夠的過??諝?,使煙室氧含量不小于3%,以促進燃料充分燃燒。
3、燃燒器選擇:選用高風壓(外風壓力大于60kpa)、低風量的燃燒器,提升燃燒效率。
4、富氧燃燒:在燃燒器內外風采用不小于35%濃度的富氧空氣,增強燃燒效果。
(二)智能控制
借助大數(shù)據(jù)深入分析回轉窯分解爐負壓與通風量的關系,探究窯電流與回轉窯物料運動、傳熱以及化學反應之間的聯(lián)系,精準識別篦冷機氣固換熱狀況。通過建立窯系統(tǒng)燃燒、傳熱、氣體運動的綜合模型,在線分析窯系統(tǒng)存在的問題,從而穩(wěn)定熱工制度,朝著無人值守的智能控制目標邁進。
在水泥行業(yè)形勢嚴峻的當下,企業(yè)通過對分解爐和回轉窯實施上述節(jié)能降碳改造措施,能夠在較小成本投入的情況下,顯著提升生產線的能源利用效率,降低碳排放,增強企業(yè)在市場中的競爭力,為水泥行業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展貢獻力量。
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