巢湖鐵道水泥廠節(jié)能技術(shù)改造實(shí)踐
一.概況
巢湖鐵道水泥廠隸屬于中國鐵路物資總公司,由鐵道部投資興建。該廠于1984年開始施工建設(shè)一條Ø4/3.5/4×145m的濕法窯生產(chǎn)線,熟料產(chǎn)量600t/d。其設(shè)計(jì)燒成熱耗在1300~1500kcal/kg熟料;水泥電耗預(yù)計(jì)為100~110kWh/t水泥。
80年代末90年代初,投資方鐵道部為適應(yīng)我國水泥工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展變化,提高工廠的技術(shù)水平,將正在建設(shè)中的濕法窯生產(chǎn)線改為Ø3.5×54m帶五級(jí)懸浮預(yù)熱器和分解爐的新型干法生產(chǎn)線。原濕法生料磨改為引進(jìn)技術(shù)國內(nèi)制造的MPS3150輥式磨,增設(shè)石灰石、粘土混合料預(yù)均化庫及原料調(diào)配站,煤粉制備、水泥粉磨、聯(lián)合儲(chǔ)庫、水泥儲(chǔ)存、水泥包裝、散裝及發(fā)運(yùn)等車間沿用原設(shè)計(jì),其燒成系統(tǒng)設(shè)計(jì)產(chǎn)量為1500t/d。
該廠生產(chǎn)工藝和設(shè)備在當(dāng)時(shí)是比較先進(jìn)的。就燒成系統(tǒng)來講,采用了引進(jìn)富勒技術(shù)的水平推動(dòng)篦式冷卻機(jī);預(yù)熱器為低壓損型五級(jí)懸浮預(yù)熱器;分解爐為ILC型分解爐。如下表為燒成系統(tǒng)的主機(jī)設(shè)備表:
表1 燒成系統(tǒng)的主機(jī)設(shè)備配置
設(shè)備名稱 |
設(shè)備規(guī)格及能力 |
臺(tái)數(shù) |
預(yù)熱器 |
C1~C2 Ø4800mm |
1 |
分解爐 |
ILC型Ø6.3×15m 2000t/d |
1 |
回轉(zhuǎn)窯 |
Ø3.5×54m 1500t/d |
1 |
冷卻機(jī) |
609S-819S-1019S富勒型 2000t/d |
1 |
限于當(dāng)時(shí)的技術(shù)與裝備水平,該項(xiàng)目自1993年完工進(jìn)入試生產(chǎn)以來一直沒有能夠達(dá)到設(shè)計(jì)能力,具體分析其原因,主要是窯系統(tǒng)的運(yùn)行,不但未能達(dá)到設(shè)計(jì)能力,而且其運(yùn)轉(zhuǎn)率很低,除了生料喂料系統(tǒng)、喂煤系統(tǒng)及其他因素的影響外,1998年是試生產(chǎn)以來產(chǎn)量最高的一年,窯系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)率也只有46%。詳細(xì)統(tǒng)計(jì)如表2,燒成預(yù)分解系統(tǒng)本身的缺陷是影響生產(chǎn)的主要因素。
表2 1998年影響運(yùn)轉(zhuǎn)因素統(tǒng)計(jì)表
月 份 |
運(yùn)行 (h) |
運(yùn) |
停 窯 原 因 |
熟料產(chǎn)量 |
|||||||||||||
生料入窯 |
預(yù)熱器 |
窯中 |
窯頭 |
冷卻機(jī) |
喂煤 |
其他 |
|||||||||||
次數(shù) |
時(shí)間 |
次數(shù) |
時(shí)間 |
次數(shù) |
時(shí)間 |
次數(shù) |
時(shí)間 |
次數(shù) |
時(shí)間 |
次數(shù) |
時(shí)間 |
次數(shù) |
時(shí)間 |
||||
1 |
315 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
17299 |
2 |
342 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16697 |
3 |
313 |
42 |
3 |
335 |
3 |
3 |
1 |
256.5 |
1 |
1.4 |
1 |
1.16 |
|
|
1 |
1.3 |
15579 |
4 |
376 |
52 |
1 |
24.8 |
|
|
3 |
48.4 |
|
|
|
|
2 |
17 |
1 |
0.7 |
18052 |
5 |
434 |
58 |
3 |
25.5 |
4 |
75.1 |
2 |
248 |
1 |
8.6 |
2 |
5.1 |
|
|
5 |
15.3 |
14296 |
6 |
467 |
65 |
|
|
|
|
|
3 |
3 |
17 |
5 |
112 |
5 |
78 |
|
|
24316 |
7 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
8 |
373 |
50 |
1 |
0.06 |
9 |
72.5 |
10 |
52.7 |
2 |
24.6 |
7 |
97.3 |
5 |
56 |
1 |
3.1 |
20413 |
9 |
277 |
38 |
2 |
0.75 |
3 |
28.6 |
4 |
405 |
1 |
4.3 |
4 |
7.6 |
|
|
2 |
16 |
14633 |
10 |
404 |
54 |
3 |
6.4 |
10 |
100 |
3 |
131.5 |
|
|
7 |
61 |
|
|
1 |
1.2 |
25018 |
11 |
428 |
60 |
1 |
|
7 |
46.4 |
1 |
69.5 |
2 |
33.4 |
9 |
43 |
|
|
2 |
2.9 |
20754 |
12 |
361 |
48 |
1 |
12 |
10 |
25.7 |
|
|
4 |
53.4 |
1 |
209 |
4 |
3.6 |
1 |
13.2 |
18511 |
總計(jì) |
4090 |
46.7 |
15 |
292 |
46 |
355 |
23 |
1213 |
14 |
143 |
36 |
537 |
16 |
154 |
14 |
54 |
205568 |
注: 本表根據(jù)燒成車間臺(tái)帳統(tǒng)計(jì)
綜合上表,窯系統(tǒng)的故障率太高,嚴(yán)重制約了工廠的生產(chǎn)和發(fā)展,同時(shí),因頻繁地開、停窯又造成了能源浪費(fèi)和設(shè)備的嚴(yán)重?fù)p耗,其熟料熱耗高達(dá)4391kJ/ kg-cl (1050kCal/kg-cl),水泥綜合電耗為128kW·h/t。都比技改設(shè)計(jì)指標(biāo)(熱耗:3555 kCal/kg-cl,電耗:120 kW·h/t)高出很多。嚴(yán)重影響了工廠的經(jīng)濟(jì)效益。
為改變這一不利的生產(chǎn)狀況,業(yè)主曾委托多家設(shè)計(jì)研究單位多次對(duì)其燒成系統(tǒng)進(jìn)行局部技術(shù)改造,歷經(jīng)7年的時(shí)間,耗費(fèi)了大量資金但效果不明顯,,因此本項(xiàng)目一直未能達(dá)標(biāo)驗(yàn)收。1998年12月巢湖鐵道水泥廠委托天津院針對(duì)其燒成系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,力爭早日實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)、達(dá)產(chǎn),以取得預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
二.窯系統(tǒng)存在的問題
1.預(yù)熱器
C1級(jí)旋風(fēng)筒內(nèi)筒結(jié)構(gòu)不盡合理,C1和C2級(jí)預(yù)熱器旋風(fēng)筒鎖風(fēng)閥門漏風(fēng)嚴(yán)重,導(dǎo)致預(yù)熱器收塵效率低,出C1級(jí)預(yù)熱器廢氣粉塵濃度過大,據(jù)1995年南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院的標(biāo)定報(bào)告顯示,C1級(jí)出口含塵濃度高達(dá)215g/Nm3,時(shí)常造成窯主排風(fēng)機(jī)出風(fēng)口積灰并塌落沖擊高溫風(fēng)機(jī)而影響窯系統(tǒng)的正常操作,造成燒成系統(tǒng)料耗及能耗的增加。
2.分解爐、窯尾
巢湖鐵道水泥廠的預(yù)分解系統(tǒng)類似于史密斯公司ILC型早期產(chǎn)品。見(圖1,略)三次風(fēng)從上升煙道進(jìn)入,與窯氣混合后噴騰入爐,而C4來料則從三次風(fēng)入口下部進(jìn)入上升煙道,隨窯氣進(jìn)入爐內(nèi),因此C4來料回分解爐的效果受窯氣的影響大,生料入窯分解率波動(dòng)大,在85~94%之間,上升煙道經(jīng)常結(jié)皮堵塞而停窯。
3.回轉(zhuǎn)窯
回轉(zhuǎn)窯的規(guī)格為Ø3.5×54m。其設(shè)計(jì)能力為1500t/d。由于當(dāng)時(shí)的現(xiàn)有設(shè)備及其他技術(shù)條件的限制,與其配套的預(yù)熱器及熟料冷卻機(jī)均為2000t/d生產(chǎn)線設(shè)備。
根據(jù)日本水泥協(xié)會(huì)的計(jì)算公式,預(yù)分解窯的產(chǎn)量為:
Q=0.230Di1.5L×24 則窯產(chǎn)量為Q=0.230(2.5-0.18)1.5×54×24=1659t/d
而實(shí)際生產(chǎn)過程中,一般是在小于1200t/d的狀態(tài)下運(yùn)行,經(jīng)常造成長后窯皮、結(jié)圈,熟料結(jié)蛋等事故而停窯,且因操作等原因窯燒成帶耐火磚的壽命嚴(yán)重縮短,造成頻繁換磚,既影響生產(chǎn)又增加系統(tǒng)的維護(hù)、維修費(fèi)用,影響了工廠的經(jīng)濟(jì)效益。
4.冷卻機(jī)
該冷卻機(jī)為引進(jìn)富勒技術(shù)國內(nèi)制造的產(chǎn)品,其結(jié)構(gòu)不盡合理,經(jīng)常堆“雪人”,出現(xiàn)“紅河”現(xiàn)象,斷鏈,燒壞篦板等。而且熱效率很低,造成冷卻機(jī)廢氣溫度過高而燒壞窯頭電收塵器。其三次風(fēng)入爐處的風(fēng)溫經(jīng)常在500~600℃之間,這也是造成預(yù)熱器、分解爐及窯操作不正常的原因之一。因頻繁的故障,也使燒成系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)率大大下降。
三.燒成系統(tǒng)技術(shù)改造方案的制定及實(shí)施
1. 預(yù)熱器C1內(nèi)筒過短,預(yù)熱器收塵效率太低造成排風(fēng)管道積灰。首先,將C1級(jí)內(nèi)筒加長800mm,同時(shí)更換C1,C2級(jí)旋風(fēng)筒重錘翻板鎖風(fēng)閥,提高預(yù)熱器收塵效率,消除因高溫風(fēng)機(jī)事故而引起的停窯或系統(tǒng)熱工制度的不正常,降低系統(tǒng)的能耗。
2.分解爐的改造實(shí)際上與窯尾和窯、冷卻機(jī)是密不可分的,因?yàn)榉纸鉅t的結(jié)構(gòu)缺陷(如圖1),物料在爐內(nèi)的停留時(shí)間過短,入窯分解率低,根據(jù)窯的操作情況看,生料入窯分解率大約在85%左右。因?yàn)橹豢扛G尾廢氣并不能把4級(jí)筒物料完全徹底地帶入分解爐,四級(jí)物料很可能部分直接入窯,而為保證熟料的質(zhì)量,窯頭必然加大燃煤量,這樣又造成了窯尾溫度過高,上升煙道嚴(yán)重結(jié)皮,窯內(nèi)后結(jié)圈,燒成帶后移,窯內(nèi)通風(fēng)不良,結(jié)大蛋等不正常現(xiàn)象,長時(shí)間的惡性循環(huán)操作必然要造成燒成系統(tǒng)的停窯、清理、檢修。根據(jù)實(shí)際觀察和了解,工廠的燒成系統(tǒng)正是在此惡性循環(huán)狀態(tài)下運(yùn)行。因此,有人戲稱此窯為“星期窯”,在1200t/d以下狀態(tài)下運(yùn)行一般不會(huì)超過一個(gè)星期。因此我們對(duì)分解爐進(jìn)行了如下改造:
(1).取消上升煙道將分解爐由類ILC型改為我院引進(jìn)技術(shù)消化的TD型,分解爐容積增加了約150m3,強(qiáng)化了二次噴騰區(qū)作用,(見圖2)增加了物料在爐內(nèi)的滯留時(shí)間,以提高其分解率及燃料燃盡率。
(2).將C4級(jí)來料改在從爐體底部三次風(fēng)上部進(jìn)入,避免其受窯氣的影響而直接入窯的可能性。
(3).三次風(fēng)從爐體底部切向入爐,使煤粉、生料在爐內(nèi)均勻混合,使煤粉均勻燃燒,生料均勻加熱。這樣使入窯生料的分解率保證在90~94%,給窯的操作創(chuàng)造一個(gè)良好的條件。
(4).在生產(chǎn)過程中盡可能提高窯的產(chǎn)量,盡量滿足預(yù)熱器、分解爐的正常工作狀態(tài),使燒成系統(tǒng)保持在一個(gè)良性的狀態(tài)下運(yùn)行。
3.冷卻機(jī)的改造。將原有的水平推動(dòng)篦式冷卻機(jī)改為充氣梁式冷卻機(jī)。應(yīng)該強(qiáng)調(diào)在最高溫區(qū)采用“固定式充氣梁”裝置最大優(yōu)點(diǎn)是大大降低了熱端篦床的機(jī)械故障率,這就充分保證篦冷機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)率。由于正對(duì)窯下料口區(qū)域的篦床采用“固定式充氣梁”裝置,熱熟料易于堆積,雖可調(diào)節(jié)冷卻風(fēng)量來對(duì)積料厚度加以控制,但為防“雪人”和大塊熟料球的堆積,在端部殼體上加裝了一組空氣炮,按實(shí)際需要間斷地“開炮”,適時(shí)清理過多的積料,以保證穩(wěn)定安全的操作。從而大大降低了冷卻機(jī)的事故率,提高了窯的運(yùn)轉(zhuǎn)率。
由于采用了充氣梁式冷卻機(jī),冷卻風(fēng)分布更為均勻,避免了“紅河”現(xiàn)象,其熱效率由原來的50%~60提高到了71%~74%。三次風(fēng)入爐風(fēng)溫大大提高,由原來的500~600℃提高到800~900℃,從而提高了冷卻機(jī)的熱效率,從另一方面降低了燒成系統(tǒng)的燒成熱耗,穩(wěn)定了分解爐的操作。
四.改造效果
1999年4月~5月該廠經(jīng)近一個(gè)多月的較短時(shí)間進(jìn)行改造,又經(jīng)兩個(gè)多月的試生產(chǎn),徹底改變了原有的操作習(xí)慣。改造總投資為450萬元。改造后的窯系統(tǒng)平均日產(chǎn)量增加了37%。窯產(chǎn)量由原來的小于1200t/d提高到了1650~1700t/d。除去市場因素的影響,窯系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)率可達(dá)82%。燒成系統(tǒng)的能耗明顯降低,由原來的1050kCal/kg熟料降低到了880kCal/kg熟料以下。該廠改造后,于2000年下半年至今生產(chǎn)一直正常,每年可實(shí)現(xiàn)新增利潤1500萬元。總之,目前工廠經(jīng)過對(duì)燒成系統(tǒng)的提產(chǎn)改造,已取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,發(fā)展前景十分廣闊。
五. 結(jié)論
限于當(dāng)時(shí)的技術(shù)水平和裝備條件,巢湖鐵道水泥廠濕改干項(xiàng)目走過了一段曲折的路,但在我院的積極配合下,通過工廠自身不懈的努力,最終取得成功。該項(xiàng)目的關(guān)鍵還在于燒成系統(tǒng)尤其是預(yù)熱預(yù)分解系統(tǒng)均衡穩(wěn)定的生產(chǎn),提高入窯物料分解率,減小回轉(zhuǎn)窯負(fù)荷,提高窯產(chǎn)量,進(jìn)而使預(yù)熱預(yù)分解系統(tǒng)的能力得到充分的發(fā)揮,以穩(wěn)定窯系統(tǒng)的正常操作,是本次改造的關(guān)鍵所在。