FR5型超短窯的特點及運行管理
1 系統(tǒng)特點
預熱器系統(tǒng)設有物料再循環(huán)系統(tǒng)。設計思路是:使物料多次循環(huán)通過分解爐,從而增加物料在分解爐內的停留時間,以提高入窯生料的分解率。分解爐的設計容積為485m3(包括上升煙道),是一般分解爐容積的170%,確保入窯生料的分解率達90%以上。窯的長徑比縮短以后,物料在回轉窯內停留時間相應縮短,從而可控制C2S晶體生長,提高熟料的質量與易磨性,同時由于窯長的縮短,鋼材、耐火材料減少,傳動電耗減少,散熱損失減少,有利于節(jié)能降耗。采用兩檔支撐也便于窯筒體上下竄動的調節(jié)。但是短窯對操作控制要求較高,對系統(tǒng)出現(xiàn)的各種問題的處理要有較強的預見性。
超短窯窯尾廢氣溫度控制較高,可達1 050℃~1 150℃,保證了燒成帶物料的煅燒溫度和停留時間,但當原料、燃料中堿、氯、硫等有害成分含量高時或生料成分不均、煤粉不完全燃燒、喂料波動時,極易引起窯尾斜坡和上升煙道的結皮與堵塞,處理困難,影響正常生產(chǎn)。如果控制較低的窯尾溫度,則影響熟料的產(chǎn)量、質量。生料中的Cl含量已達0.0276%,超過我國和德國暫定的0.015%~0.020%。由于氯化堿熔點較低,再次揮發(fā)造成循環(huán)富集,從而促進結皮形成。在設計中已設置了旁路放風措施,但考慮熱量的損失、廢料的處理較為困難,以及生料中R2O含量不高等因素,故在實際生產(chǎn)中并未使用。而是采用優(yōu)化配料方案穩(wěn)定生料成分,控制合理的熱工制度,現(xiàn)場采用空氣炮和高壓風槍處理系統(tǒng)結皮等方法,確保了窯系統(tǒng)的正常運行。系統(tǒng)主要的熱工參數(shù)范圍見表1。
2 初始投料的控制
由于各級旋風筒出口管道風速較低,影響旋風筒的分離效率。投料時在系統(tǒng)蓄熱較好的情況下,喂料量在1h內可達到滿負荷的85%以上,并力求在最短的時間內達到滿負荷,以越過塌料短路及旋風筒堵塞的危險期。嚴格控制分解爐出口及C5級筒下料溫度,密切注意預熱器各級的壓力與溫度。投料初期,窯速可略滯后于喂料量,以期盡快提高燒成帶的溫度,隨著系統(tǒng)的穩(wěn)定,喂料量的增加,盡快提高窯速使之與喂料量相對應。并在選擇投料的時機、系統(tǒng)排風量的大小、窯爐的兼顧等方面,互相密切聯(lián)系,要求操作上有較強的預見性。
3 系統(tǒng)各參數(shù)的控制
3.1 預熱器各級壓力、溫度的控制
無論在投料初期還是在正常運行階段,系統(tǒng)參數(shù)的變化直接反映出當前的運行狀態(tài)。每個參數(shù)均應在一定的范圍內波動。
投料初期由于系統(tǒng)的不穩(wěn)定,各參數(shù)的波動較大,因而是預熱器最易發(fā)生堵塞的時期。各級進出口的壓力、溫度波動較大超過正常范圍時,要參考系統(tǒng)相鄰的參數(shù)及時分析、處理。避免和減小預熱器堵塞帶來的損失。
3.2 分解爐溫度的控制
分解爐子系統(tǒng)包括下部蝸殼、中部錐體、上部柱體及出口垂直向下管道幾個部分,總有效高度達到24m。根據(jù)工藝需要爐體布置在窯氣尾罩上方,可充分利用分解爐上部出口與C5級筒之間管道,延長物料與燃料的停留時間,有利于煤粉的燃燒和物料的分解,所以在預熱器系統(tǒng)不利用再循環(huán)的情況下,爐溫仍可控制在900℃以下,分解率可達到90﹪以上。晉水的生產(chǎn)實踐也證明了這一點。1995年開始試生產(chǎn),由于受設備運轉率低、均化庫存少等因素的影響,特別是對預分解技術認識不足,窯系統(tǒng)長期處于低喂料階段,分解爐出口溫度難以穩(wěn)定,預熱器堵塞頻繁,再循環(huán)系統(tǒng)輸送斜槽的堵塞尤其嚴重,堵塞后的處理極為困難,嚴重影響燒成系統(tǒng)的運行。投入運行后沒有多長時間就無法使用,因分解爐及其出口管道的容積較大,物料與燃料在爐內停留的時間延長,C5級筒內氣溫較高,內筒易變形燒壞更換困難,且由于沒有內筒,C5級旋風筒設計的分離效率較低(87%),物料在筒內有“返渾”現(xiàn)象。即筒內物料進入分解爐出口管道再次參與熱交換,從而提高入窯物料的分解率。所以盡管再循環(huán)無法使用,入窯分解率仍能穩(wěn)定在90%以上。
穩(wěn)定、合理的爐溫,分解爐的用煤極為重要。結合三次風溫、風量,窯尾溫度,來料成分的變化等因素,有預見性的調整。既要防止加煤滯后,造成系統(tǒng)溫度偏低,入窯生料沒有足夠的分解,窯傳動電流在幾分鐘內就有大幅下降,燒成帶溫度隨之下降,物料在窯內停留時間縮短,出現(xiàn)生燒料甚至窯內跑出黃粉;同時也要防止由于爐溫低而一味加煤,造成過量的煤粉在爐內的不完全燃燒,被帶入C5級筒內繼續(xù)燃燒,使筒內溫度偏高,易結皮堵塞。提升爐溫可通過增加系統(tǒng)排風,調節(jié)三次風量,提高煤粉細度,增加爐煤用量等方法綜合考慮進行調整。
3.3 窯速與喂料量的控制
超短窯對入窯物料的分解率、煤質、窯頭的火焰極為敏感。在實際生產(chǎn)中,窯傳動電流是反映熱工制度穩(wěn)定與否的重要參數(shù)。如果入窯物料的分解率低于90%,窯電流會有明顯的下降。降低窯速可以在短時間內提高燒成帶溫度,但靠窯速來調節(jié)必然會使窯內填充率頻繁變化導致熱工制度的波動,造成周期性慢窯。窯內出料或多或少使篦冷機的料層也發(fā)生變化,從而影響二次、三次風溫,反過來又影響爐、窯內煤粉的燃燒速度,造成系統(tǒng)熱工制度的紊亂。因此喂料量與窯速對應,遵循薄料快燒的原則,穩(wěn)定C5級筒下料溫度,保持窯頭火焰的長度和形狀,縮短黑火頭,提高燒成帶溫度更適合超短窯的煅燒。
3.4 篦冷機的供風量與二、三次風量、風溫的控制
在滿足窯、爐能正常煅燒的情況下,保證窯尾、C5級筒出口合理的氣體氧含量分別在1.5%~2%、2.5%~3%的范圍內,及冷卻機內的熟料能正常冷卻為宗旨,盡量減少篦冷機的總供風量,以減小窯尾、窯頭排風機、收塵器的處理風量,提高二、三次風溫,有利于改善煤粉的燃燒環(huán)境,加快煤粉在窯、爐內的燃燒速度。從而穩(wěn)定爐溫、窯尾溫度,有著重要的作用。
分解爐的三次風全部來自篦冷機,三次風量的調節(jié)由可調節(jié)開度的閘板閥來控制,并在上升煙道安裝有截流棒以平衡二、三次風量。截流棒長時間處于高溫氣流的沖刷中,易變形,后改為空心耐熱鋼管外部加澆注料,中間通風,使用效果較好。
三次風量的大小、風速直接影響爐內的噴騰與旋風效應,改變物料在爐內的停留時間,最終影響入窯物料的分解率。同時造成入窯二次風量的改變,影響窯內的正常煅燒。三次風量的調節(jié)應參考C5級筒出口氣體的氧含量,控制在2.5%~3%,窯爐兼顧,避免還原氣氛的產(chǎn)生。
4 窯系統(tǒng)與兩磨的關系
晉水集團的生料磨、煤磨分別采用富樂公司的LM32.40、LM16.20萊歇立磨,烘干物料所需熱源均來自窯尾預熱器的廢氣,系統(tǒng)本身未設置熱風爐,節(jié)約了一次性投資和降低了系統(tǒng)熱耗,但窯系統(tǒng)的運轉率,直接影響到生料磨煤磨的開停和均化庫庫存,窯磨相互制約,需要窯系統(tǒng)有較高的運轉率。
高溫風機的排風量為33.6萬m3/h,窯尾收塵器處理風量為43.2萬m3/h。為保護濾袋,入收塵器風溫控制低于250℃。生料磨停車后廢氣走旁路管道進入大布袋收塵器,原設計有一冷風閥,并設有一自動控制回路。入大布袋的廢氣超溫后打開,滲入外界冷風以降低廢氣溫度,卻使收塵器處理的風量進一步增加,濾袋隨著工作時間的增加透氣性逐漸下降,收塵器差壓偏高,系統(tǒng)排風嚴重受阻,甚至自高溫風機后系統(tǒng)出現(xiàn)正壓,嚴重制約著窯系統(tǒng)的正常運行。公司于2001年在C1級筒出口5m處增設一組噴頭往管道內由水泵噴射高壓霧化水,與入大布袋收塵器的溫度聯(lián)鎖,控制噴水量的大小,取代了冷風閥。在實際運用中即使生料磨長時間停車,由于沒有了外界冷風的摻入,效果較明顯,系統(tǒng)通風得到了較大的改善。高溫風機入口管道內溫度較高,噴水后溫降較大在50℃~60℃之間,產(chǎn)生的應力易使噴水附近的管道變形開焊,安裝前應提前加固,防止在運行中出現(xiàn)問題。
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