除鐵器自卸皮帶間歇運(yùn)轉(zhuǎn)降低電耗
黑龍江浩良河水泥有限責(zé)任公司是日產(chǎn)2000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線,生料制備系統(tǒng)采用沈陽(yáng)重型機(jī)械廠制造的MPS3150立式磨。為防止金屬進(jìn)入立磨引起震動(dòng),在入立磨的喂料皮帶上方,安裝了除鐵器。該除鐵器是懸掛自卸式電磁除鐵器,型號(hào)為RCDD-100。除鐵器采用現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)控制,磨機(jī)啟車(chē)之前,現(xiàn)場(chǎng)啟動(dòng)除鐵器。立磨運(yùn)行時(shí),除鐵器直流勵(lì)磁電路始終接通除鐵,自卸皮帶連續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng)卸鐵。自卸皮帶驅(qū)動(dòng)功率為6kW,按功率因數(shù)0.8計(jì)算,每天耗電量為115.2kWho運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)當(dāng)除鐵器上沒(méi)有吸附金屬時(shí),自卸皮帶仍連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),給生產(chǎn)造成不必要的浪費(fèi)。針對(duì)這種情況,對(duì)除鐵器電氣控制系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn)。改由PLC控制,由中控計(jì)算機(jī)設(shè)定自卸皮帶啟動(dòng)時(shí)間和轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)間。立磨運(yùn)行時(shí),除鐵器直流勵(lì)磁電路始終接通除鐵,自卸皮帶每隔11分鐘,運(yùn)轉(zhuǎn)1分鐘,卸鐵1次。改進(jìn)后自卸皮帶每天運(yùn)轉(zhuǎn)2小時(shí),按功率因數(shù)0.8計(jì)算,每天耗電量降低為9.6kWh。改進(jìn)后運(yùn)轉(zhuǎn)兩年來(lái),不但能滿足生產(chǎn)需要,保證金屬異物不入磨,而且減少了電力消耗,節(jié)省電費(fèi)。同時(shí)由于設(shè)備運(yùn)行時(shí)間短,維護(hù)費(fèi)用也降低,使用效果良好。
除鐵器改進(jìn)前后年耗電量,電費(fèi)情況如下:
按運(yùn)轉(zhuǎn)率80%,功率因數(shù)0.8,每度電0.4元計(jì)算。
改進(jìn)前全年耗電量為:6×24×365×0.8×0.8=33368.4(kwh/a)
改進(jìn)前全年電費(fèi)約為:6×24×365×0.8×0.8×0.4=11347(元/a)
改進(jìn)后全年耗電量為:6×2×365×0.8×0.8=2803.2(kwh/a)
改進(jìn)后全年電費(fèi)約為:6×2× 365×0.8×0.8×0。4=1121(元/a)
改進(jìn)后全年節(jié)省的電費(fèi)約為:11347-1121=10226(元/a)
通過(guò)以上分析表明,這種間歇運(yùn)行的方法是可行的?,F(xiàn)在,該方法已被用于黑龍江浩良河水泥有限責(zé)任公司內(nèi)其他類(lèi)似的除鐵器,且均收到較好效果。
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