窯外分解窯使用復合礦化劑操作體會

我廠Φ3m×48m700t/d帶4級預熱器的RSP窯外分解窯系統(tǒng)因原材料中含堿量高,使得熟料中堿高達1.5%~2.0%;造成預熱器頻繁結皮堵塞,窯亦頻繁結蛋、結圈、長厚窯皮,嚴重影響了回轉窯的運轉率,系統(tǒng)始終不能達標達產。由于堿含量高,熟料28d抗壓強度徘徊在53MPa左右,嚴重影響了企業(yè)的經濟效益。為此,我們試用復合礦化劑低溫煅燒硅酸鹽水泥熟料,取得了意想不到的效果。  

1 配料設計 

  采用三高配料方案,即KH:0.91~0.94、n:2.5~2.7、P:1.5~1.7。實際操作中,選用螢石、石膏作復合礦化劑,熟料中堿含量在1.5%~2.0%時,控制熟料中F-含量為0.2%~0.3%,設計F-/SO3為0.23~0.35,實際生產中,熟料Fe2O3<3.30%,否則,回轉窯易結大蛋、長厚窯皮。n也要適當,過高易造成飛砂,窯內發(fā)渾,影響看火操作,也影響熟料質量;過低,容易結圈、結蛋,還會引起預熱器結皮堵塞。KH值的控制必須得當,低于0.90時,料子不耐火,過早形成液相,容易引起窯內結大蛋滾不出來;而過高的KH值容易造成熟料中fCaO偏高,當KH值高于0.96時,fCaO高達3.0%以上,影響熟料安定性。當P值超過1.7時,容易長厚窯皮和長窯皮;低于1.3時,窯皮經常性垮落而造成竄黃料和紅窯事故,窯況難以穩(wěn)定,且熟料強度亦偏低。 

2 看火操作 

  在窯外分解窯上使用復合礦化劑,新砌耐火磚時,先按規(guī)定程序烘窯,接著進行點火操作,當窯溫度升到750℃,一級筒出口溫度達200℃以上時,開啟高溫風機,然后進行分解爐的點火操作,約10min左右,一級筒出口溫度達到300℃以上,這時即可進行投料(一般為正常投料量的40%),即轉入掛窯皮操作。在此期間,噴煤管由里向外拉,直至拉到窯口;8h左右,投料量即可達到正常投料量的80%,一般在2個班左右便可達到正常投料量,轉入正常生產,掛窯皮操作與正常生產基本相同。 
  
在實際生產中,預分解窯系統(tǒng)溫度較未使用復合礦化劑時約低100℃左右,窯尾溫度控制在850~950℃,分解爐混合室出口溫度在820~870℃,系統(tǒng)負壓較原來變化不大。使用復合礦化劑后明顯感受是液相形成溫度低,窯速必須快,并且快轉率要高。在試生產期間,曾因掉窯皮竄料急打慢車,造成窯內結圈而影響生產。我們采用冷熱交替法進行處理,用了6h多處理掉了結圈,轉入正常生產。還因窯速慢,窯尾溫度控制不當造成窯內頻繁結蛋,最大直徑達1.6m,一般連續(xù)出2~5個蛋,其中一次連續(xù)卸出5個大蛋,造成篦冷機負荷過大拉不動,停機處理3h,其余均未出現(xiàn)停窯現(xiàn)象。針對結蛋現(xiàn)象,我們采取降低窯尾溫度,提高窯速的辦法,把窯尾溫度控制在850~900℃,窯速提高到3.2r/min后,很少出現(xiàn)結蛋現(xiàn)象,即便有也只是些不規(guī)則的小蛋(直徑都小于0.4m,估計是掉窯皮引起的),不會影響生產,窯內結圈和長厚窯皮現(xiàn)象亦未再出現(xiàn)。 
  
正常生產期間,窯皮不斷長和掉,保持動態(tài)平衡。但有時因其它方面的原因會造成大量掉窯皮,使窯皮后的物料直接竄入燒成帶,引起竄黃料,傳統(tǒng)的操作方法是頂燒,急打慢車。而使用復合礦化劑后,由于液相量多,且形成液相溫度低,這時如果急打慢車,會使過渡帶來的料子在燒成帶形成過多液相,并由于窯速減慢,這部分物料就會粘附到原來的窯皮上,形成厚窯皮,從而影響窯的正常運行。我廠的處理方法是減料50%、窯速只減10%、窯前加10%的煤頂燒、窯尾減50%的煤。一般情況下,這股料只有五六分鐘便過去。按窯50t/h投料計算,頂多只有四五噸黃料竄出,隔離放置或外放便可以了,經過半個多小時的調整,便可恢復正常。 
  
保持篦冷機內料層厚度為500~700mm,二次風溫950~1050℃,采用大窯頭罩抽取三次風溫達750~850℃,分解爐用煤量與窯頭用煤比例為60/40,窯系統(tǒng)運轉正常,高溫風機800r/min,基本未出現(xiàn)預熱器結皮堵塞現(xiàn)象,為防止水平管道和窯尾縮口結皮堵塞,一般每班對水平管道和窯尾縮口清理一次。自使用復合礦化劑以來,除一次因預熱器澆注料脫落造成三級筒堵塞停窯外,從未出現(xiàn)因結皮堵塞預熱器而造成停窯的事故。 

3 使用效果 

  采用復合礦化劑技術,在熟料中堿含量(1.5%~2.0%)不變的情況下,一是解決了因原料中堿含量高預熱器結皮堵塞、回轉窯結圈及結蛋的工藝難題,提高了窯的快轉率;二是熟料28d抗壓強度由原來的53MPa提高到58MPa(按GB177-85方法檢驗),克服了高堿熟料后期強度低的技術難題;三是回轉窯達到設計能力,實現(xiàn)72h連續(xù)運轉達標生產,共生產熟料2158t,并于1999年10~12月連續(xù)生產熟料49200t,實現(xiàn)季度達產;四是窯皮質量好,相對平整均勻、易于操作控制,生料易燒性好,熟料升重平均在1400g/l左右,fCaO平均值在0.8%左右,合格率達90%以上;五是煤耗降低幅度大,熟料熱耗只有3553kJ/kg,較原來降低630kJ/kg。由此可見,采用復合礦化劑技術對于窯外分解窯來說同樣是可行的,但關鍵是如何匹配和控制系統(tǒng)工藝參數(shù)。 

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2025-01-05 17:05:34