輥壓機出現(xiàn)的問題及解決措施

  我公司二線水泥磨為TRP1.4 m×1.4 m輥壓機+φ4.2 m×13m雙滑履磨組成的閉路聯(lián)合粉磨系統(tǒng),2004年7月投產(chǎn)初期,因多方面原因一直未能正常運行,尤其是輥壓機到 2005年3月累計運行不到300h,現(xiàn)場暴露出大量與之相關的設備問題,我公司隨著問題的不斷出現(xiàn),采取了針對性的對策與措施,實施了大量的設備整改。從2006年開始已經(jīng)能夠穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn),逐步顯現(xiàn)出其系統(tǒng)的優(yōu)勢,生產(chǎn)P·042.5水泥時穩(wěn)定在140~150 t/h,月度產(chǎn)量最高達到10萬t?,F(xiàn)將出現(xiàn)的問題和解決措施歸納如下,供同行參考。   

  2 運行中出現(xiàn)的問題及解決措施
  2.1 喂料斗提機功率選型偏小   
  輥壓機下料不穩(wěn),波動時容易造成斗提機被壓死,再次開啟斗提機時電機帶不動開不起來,每次只能打開斗提機尾部人孔門將積料全部清空后才能運行,費時費力。這說明喂料斗提機設計和制造能力均偏小,不適宜輥壓機聯(lián)合粉磨系統(tǒng)。  

  該斗提機型號NSE500×4000,輸送能力900t/h(最大),電機功率132kW,日常運行電流240~280 A,斗提機跳停時電流最高達到320 A。我們重新計算后,共花費25余萬元,于2005年2月更換了全套驅(qū)動,包括電機、減速機和液力耦合器,電機改為160 kW。此后很少再出現(xiàn)斗提機壓死的情況,即使偶爾斗提機跳停,也能及時帶料直接啟動。

  2.2 循環(huán)風機設計能力偏小   
  開輥壓機時循環(huán)風機能力不夠,風力不足,旋風收塵器進風處水平風道積灰嚴重,影響靜態(tài)選粉機物料篩分能力,增大了輥壓機循環(huán)負荷,制約著系統(tǒng)產(chǎn)量。  

  該循環(huán)風機型號M4-73-15No.18F,風量180000m3/h,位于靜態(tài)選粉機和旋風收塵器之間,為輥壓機配套使用(風機為靜態(tài)選粉機供風,為旋風收塵器拉風,形成閉路循環(huán))。此時風機固定位置和混凝土基礎已定型,無法更換大功率的風機和殼體,咨詢生產(chǎn)廠家后,我們決定通過改變?nèi)~片形狀和尺寸來部分提高風機能力,利用現(xiàn)有風機殼體,將風機葉輪外形尺寸由1800mm加大到1900mm。更換新型葉輪后,通風能力明顯提高,滿足了系統(tǒng)提產(chǎn)需求。

  2.3 循環(huán)風機葉輪磨損嚴重  
  由于物料中礦渣為煉鋼廠下腳料,硬度大,做簡易耐磨處理的16Mn材質(zhì)的葉輪往往運行一個月便磨蝕得千瘡百孔。初期我們采用一家外資企業(yè)的耐磨涂料對新購葉輪表面進行處理,但運行兩周后,發(fā)現(xiàn)該材料已被磨蝕殆盡,葉輪很快報廢。后來,經(jīng)過多次試驗論證,我們最終采取了兩種葉輪耐磨處理方式,一種是粘貼剛玉質(zhì)陶瓷片,一種是氬弧堆焊耐磨材。兩種葉輪壽命均可達到4個月,使用效果良好,每年僅需采購2~3個葉輪即可。兩種耐磨方式各有優(yōu)缺點:陶瓷片葉輪因剛玉質(zhì)瓷片硬度大,大于磨粒硬度,耐磨性強,但粘貼的陶瓷片一旦發(fā)生個別脫落,葉輪母材受到磨損,無法焊接修復;堆焊耐磨焊材葉輪無論母材還是焊材磨損后都易于修復,修復時間短,見效快,但焊材選擇要求高,焊材硬度與磨粒硬度相差不多,耐磨性不如陶瓷片,而且焊接時的熱應力易導致葉輪變形,焊后必須對葉輪重新做動平衡。

  2.4 喂料斗提機殼體沖刷嚴重 
  斗提機殼體整個高度下料面及兩側面運行不足一年即成篩狀,跑冒粉塵原料,需每天不停修補。經(jīng)分析主要原因是料斗料量太大,由高點運行至下料口時無法倒凈,余料漏下沖刷殼體。 

  我們的對策是:(1)在頭輪提升鏈條兩側加導料板,導料板過鏈輪中心線成大角度安裝,減少斗提機幾兩側面漏料;  (2)在下料口下部1.5m處開口制作第二下料點,同時安裝和第一下料點相同方式的導料板,使倒不凈的物料經(jīng)第二下料口排出,減少斗提機下料面方向漏料。經(jīng)過數(shù)月運行檢驗,該方法基本解決了物料對殼體的沖刷問題。

  2.5 旋風收塵器下部錐體積料倉物料結塊   
  旋風收塵器下部錐體積料倉物料結塊,無法清理,在加裝樹脂板的情況下仍然存在堵料隱患。當生產(chǎn)水泥的混合材中礦渣含水量較高,物料流通不暢時易結塊,后來我們降低了礦渣摻加比例,用部分石灰石替代,結塊積料現(xiàn)象明顯改善。

  2.6 減速機稀油站冷卻能力不足   
  水泥磨主減速機負載試運轉時,由于巡檢大意和中控室保護程序未做,左二級齒輪軸軸承瓦因溫度過高燒毀,瓦面已燒結報廢。該減速機型號為MFY320A,3150kW。   

  此次事故花費了9萬余元更換新瓦。針對減速機各處軸承溫度整體偏高,減速機稀油站冷卻器能力不足(進出冷卻器的油溫相差僅1℃),我們在原冷卻回路上串聯(lián)增加一組循環(huán)水冷卻器,將冷卻面積30m2改為60m2,改造后減速機溫度穩(wěn)定在54℃以下。

  2.7 高效動態(tài)選粉機存在的問題 
  高效動態(tài)選粉機設計不合理,下軸承漏油及進灰嚴重,每周都需稀油站補油,多時每天40kg,該選粉機型號N3500,上下兩軸承為稀油站供油潤滑,驅(qū)動方式為懸掛方式底部驅(qū)動。下部軸承密封處易積灰,導致密封損壞和軸面磨損,從而引起漏油。要更換油封,需進行選粉機抽軸,位置所限,須動用100t能力的吊車,施工時間不少于7d。  

  為解決這一難題,我們采用了某外資企業(yè)生產(chǎn)的一套剖分式組合油封裝置(即油封可自由斷開和合起),利用原瓦座,在未被磨損的軸位進行安裝,同時制作了由盤根、黃油套筒組成的密封裝置。此套裝置運行良好,未再發(fā)生泄漏,只要定期給密封套筒注入黃油即可。

  2.8 磨機磨尾滑履軸瓦溫度高 
  磨機磨尾滑履軸瓦溫度高,常被迫停磨。 
  我們檢查供油系統(tǒng)和軸瓦表面后未發(fā)現(xiàn)問題,后來進入磨尾卸料端檢查,發(fā)現(xiàn)磨機滑履滾圈部位有部分保溫棉隔熱層的保護襯板松動脫落,大部分保溫棉被沖刷磨損。我們認為滑履軸瓦溫度高是由于高溫的出磨水泥與滑履內(nèi)壁接觸,熱傳導所致。于是我們對保溫層重新進行了處理,將保溫棉適當加厚,由80mm改造為160mm,表層的保護襯板予以焊接加固,降低襯板與筒體之間的熱傳導率。同時在磨尾滑履稀油站上增加一組板式冷卻器,結合回油管路較長的特點,在回油管路上加裝了φ200mm×1 500mm的循環(huán)水冷卻水套。修復后軸瓦溫度恢復正常。

  2.9 輥壓機動輥電機前軸承溫度高   
  輥壓機動輥電機前軸承溫度較高,溫升過快,電機有振動。我們對電機和減速機同軸度進行了找正,打開電機前端蓋檢查了軸承,更換了新潤滑油,并且運行時采用壓縮空氣為其降溫,但效果不明顯。我們將電機和減速機之間傳動的萬向聯(lián)軸結運到專業(yè)廠家做動平衡處理,安裝后電機前軸承發(fā)熱現(xiàn)象得到緩解。為了確保長期安全運行,我們將此國產(chǎn)萬向聯(lián)軸結用進口萬向聯(lián)軸結代替,再也未出現(xiàn)電機軸承溫度高停車的情況,且振動消失。

  2.10 輥壓機下料斗提機尾輪處揚塵過大   
  輥壓機下料斗提機尾輪處揚塵過大,由于在地坑中,灰塵不擴散,巡檢維護設備無法正常進行。我們在斗提機尾輪上方新增袋式收塵器一臺,由于物料水汽大,經(jīng)常糊袋和結皮堵塞收塵器下料器,效果不明顯。我們大膽設想,從斗提機尾輪外接一φ500mm風管引到靜態(tài)選粉機進風管道上,通過循環(huán)風機拉風來達到除塵效果,同時風管表面設置保溫層,防止結露。改造后徹底解決了斗提機揚塵問題,獲得公司上下一致好評。

  2.11 靜態(tài)選粉機導料板上的鑄石襯板易脫落
  靜態(tài)選粉機導料板鑄石襯板全部脫落并堵塞下料口。由于塊狀物料沖擊力大,聯(lián)合粉磨系統(tǒng)運行不久,用膠粘接的導料板上的鑄石襯板全部脫落,我們將鑄石襯板更換為合金鋼耐磨復合襯板,進行插槽和焊接固定。運行效果良好。

  3 結束語   
  我們針對這套聯(lián)合粉磨系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題進行了整改,取得了較好的效果。這一系列的改造對優(yōu)化系統(tǒng)設計具有較強的借鑒意義。

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