水泥窯電除塵器超低排放改造方案

  2018開始,國家政策對大氣污染排放的要求日益嚴(yán)格,各種環(huán)保政策的發(fā)布,直指所有燃煤企業(yè),空氣質(zhì)量的持續(xù)嚴(yán)峻的情況下,空煙氣治理,已上升為民生大事,在此,中央適時提出了堅決打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的決心和目標(biāo)!水泥企業(yè)自2015年7月1日起執(zhí)行窯頭窯尾的粉塵排放濃度限值為30mg/m3,部分地區(qū)小于20mg/Nm3,河南省于2018年已開始執(zhí)行水泥行業(yè)顆粒物排放不得大于10mg/m3的排放標(biāo)準(zhǔn),業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,其他省份執(zhí)行<10mg/m3的排放標(biāo)準(zhǔn)已為期不遠(yuǎn)。

  目前,國內(nèi)水泥行業(yè)早期設(shè)計的電收塵器已不能滿足新標(biāo)準(zhǔn)要求,究其原因,主要?dú)w納為下表中幾大因素:

  在國家政策和環(huán)保的巨大壓力下,水泥企業(yè)紛紛計劃對原有電除塵器實施減排改造,改造方案大致分為電改電、電改袋、電袋復(fù)合,甚至有上濕電除塵的,綜合各自的改造方案的投資成本和技術(shù),改下日在許多企業(yè)無法尋找到高效除塵電源和本體改造技術(shù)的情況下,許多企業(yè)選擇電改袋方案。

  為此,我們經(jīng)對比和測算,從投資成本上,電改袋總投資是電改電的2-3倍,后期維護(hù)和每年的換袋成本,也十分高昂;況且,電改袋的改造工期約需40-50天,有的甚至更長,在目前水泥行情看漲的情況下,停窯期間的效益損失,也是一筆不小的數(shù)目。

  在此背景下,江蘇一品環(huán)保聯(lián)合東南大學(xué)電力電子研究中心,組織多名電氣專業(yè)博士研究生,充分調(diào)研國外電除塵前沿技術(shù),走訪眾多水泥企業(yè),細(xì)致分析國內(nèi)電除塵器不能滿足現(xiàn)有排放標(biāo)準(zhǔn)的原因和技術(shù)的瓶頸,組rfij另辟蹊徑,借鑒國外先進(jìn)的電除塵技術(shù)設(shè)計理念,成功研制出了與國際先進(jìn)電除塵技術(shù)同步水平的智能脈沖電源,該產(chǎn)品具有以下幾大技術(shù)優(yōu)勢:

  運(yùn)行電壓高、輸出功率大

  ▲ 智能變頻脈沖電源輸出電壓紋波系數(shù)通常小于5%,遠(yuǎn)低于工頻電源35%-45%的紋波百分比。

  ▲ 閃絡(luò)電壓高,運(yùn)行電流可達(dá)普通工頻電源的1.5~3倍,火花后電壓恢復(fù)快。

  直流疊加脈沖供電

  ▲ 峰值電壓高,單位空間內(nèi)被激發(fā)出的電子密度大,轟擊飛灰粒子表面,使粒子的荷電量超過飽和電場荷電的極限,從而使粉塵獲得更快的趨近速度,提高除塵效率。

  ▲ 提高電場的工作電壓和荷電電流,有效應(yīng)對高比電阻和細(xì)微粒徑粉塵,克服反電暈現(xiàn)象。

  實現(xiàn)火花率智能控制

  ▲ 高火花率,提高電離子濃度,提高高比電阻粉塵荷電機(jī)率

  ▲ 精準(zhǔn)火花頻率,使電場保持在最佳火花率運(yùn)行,提高除塵效率

  ▲ 工作頻率500Hz以上,火花閃絡(luò)后電壓恢復(fù)快

  智能適應(yīng)工況

  ▲ 內(nèi)置專家系統(tǒng)控制,根據(jù)電場溫度、濕度、粉塵濃度、運(yùn)行電壓等電參量反饋,采用模糊數(shù)學(xué)計算控制系統(tǒng),啟用智能閉環(huán)控制,優(yōu)化電源工作模式。

  高電壓、低電流

  ▲ 可實現(xiàn)30%~50%的節(jié)能效果

  ▲ 相比工頻和高頻電源,可獲得更高的二次電壓。

  ▲ 智能調(diào)整電源頻率,平衡系統(tǒng)諧振點(diǎn),實現(xiàn)高電壓、低電流。

  ◆品質(zhì)保證

   江蘇一品通過近4年市場技術(shù)實踐和摸索,創(chuàng)立一套切實可靠的電改電達(dá)到超低排放的系統(tǒng)工程技術(shù)方案。現(xiàn)我公司針對不同地區(qū)和用戶,提出兩套方案供用戶選擇:

  一、達(dá)標(biāo)排放方案:即在必須確保本體各項工況正常的情況下,僅通過將原有電源更換成我公司生產(chǎn)的“智能變頻脈沖電源”,即可達(dá)到<20mg/m3的排放標(biāo)準(zhǔn);并且可實施不停窯改造,改造工期為1-2天,無需顧慮停窯的效益損失。

  二、超低排放方案:即通對本體和振打系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,加上除塵電源的更換,改造工期為15-20天,以確保達(dá)到<10mg/m3的超低排放標(biāo)準(zhǔn)。

  超低排放需按以下3點(diǎn)進(jìn)行改造:

  1、將原有工頻電源更換成“智能脈沖除塵電源”

  除塵效率的高低,重要因素是取決于除塵電源的技術(shù)和先進(jìn)性。原有的工頻電源,采用簡單的是直流波形輸出,且運(yùn)行電壓偏低,粉塵荷電效率不高,無法有效解決窯頭的高比電阻粉塵及應(yīng)對反電暈工況。所以,必須將原有工頻電源更換成“智能脈沖除塵電源”,脈沖電源技術(shù)主要是針對高比電阻粉塵,能有效消除反電暈現(xiàn)象,智能控制技術(shù)通過自動調(diào)整輸出脈寬、脈幅、脈沖重復(fù)頻率,改變電流密度,使粉塵層的比電阻與電流密度和乘積小于粉塵層的擊穿電壓,讓帶負(fù)電的粉塵到達(dá)陽極后緩慢中和變成中性粉塵,有利于粉塵經(jīng)振打剝離落入灰斗,進(jìn)而避免粉塵層擊穿出現(xiàn)反電暈現(xiàn)象,大幅提高電除塵效果。

  2、對本體進(jìn)行技術(shù)改造和合理調(diào)整振打系統(tǒng)

  本體是除塵效果的重要基礎(chǔ)。國內(nèi)現(xiàn)有的電除塵器原設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和配置,已無法滿足國家現(xiàn)有的水泥行業(yè)顆粒物排放標(biāo)準(zhǔn),加之許多水泥企業(yè)除塵器本體使用年久,內(nèi)部結(jié)構(gòu)老化,極板腐蝕和極線的斷裂變形,導(dǎo)致二次電壓不高,頻閃嚴(yán)重,二次電流偏小,難以對粉塵進(jìn)行有效荷電,部分企業(yè)在后期生產(chǎn)工藝改進(jìn)過程中,管道工藝布置的不科學(xué)合理,電收塵器的進(jìn)風(fēng)不均,導(dǎo)致收塵效果不佳。有些因窯頭后期增加的余熱發(fā)電后,使粉塵的比電阻偏高,原使用的工頻電源,無法適應(yīng)反電暈工況,振打系統(tǒng)失效或振打能力弱等,均是造成粉塵排放超標(biāo)的主要因素。

  鑒于上述問題,江蘇一品環(huán)保,通過實踐和摸索,對除塵器本體實施了科學(xué)合理的技術(shù)改造,即對一二電場和末尾電場的陰極線,應(yīng)用不同型號的陰極線,分別進(jìn)行更換。

  在第一、二電場,由于含塵量較高,采用電暈電流大陰極線,其芒刺附近電風(fēng)強(qiáng)烈,所以可有效的防止第一、二電場的電暈封閉現(xiàn)象,其余電場則采用電流密度均勻性程度極好的加強(qiáng)極線,防止高比電阻狀況下的反電暈或局部反電暈現(xiàn)象的發(fā)生,也不會因過大的電暈電流而使振打清灰更為困難,通過對本體內(nèi)部技術(shù)改造,不僅提高了收塵效果,同時,由于電流密度加大,也相當(dāng)于增加了收塵面積。合理改造振打系統(tǒng),提高清灰效果,保證電暈極持續(xù)高效釋放電暈電流,提高對粉塵的荷電效率。增

  3、預(yù)裝煙氣調(diào)質(zhì)裝置

  由于水泥行業(yè)生產(chǎn)工藝的可變性,有時會出現(xiàn)入口溫度過高,或在季節(jié)性氣候變化至氣溫低于-4℃時及因空氣干燥等因素,均可導(dǎo)致粉塵比電阻過高,這些因素導(dǎo)致電除塵器的除塵效率大打折扣。

  窯頭粉塵比電阻曲線

  因此,我們建議采用從余熱鍋爐引出飽和蒸汽到電除塵器入口,在出現(xiàn)上述工況時開啟,對電除塵器入口粉塵進(jìn)行煙氣調(diào)質(zhì),此裝置僅是備用,無需長期使用,故對余熱發(fā)電造成的影響微乎其微。

  目前,江蘇一品環(huán)保已成功為中國建材南方水泥、西南水泥、浙能集團(tuán)長廣水泥、兆山水泥、重慶國貿(mào)水泥、安徽珍珠水泥、蘇州東吳水泥、寧波科環(huán)水泥、蒙古巴彥淖爾中聯(lián)水泥、河南新能等60余條水泥生產(chǎn)線進(jìn)行了達(dá)標(biāo)和超低排放改造,眾多的業(yè)績案例,使江蘇一品積累了豐富的改造經(jīng)驗和成熟的改造方案!

  江蘇一品在水泥行業(yè)電改電超低排放典型案例:

  不停窯除塵改造典型案例-- 湖州煤山南方水泥

  不停窯除塵改造典型案例--浙能集團(tuán)長廣水泥

   不停窯除塵改造典型案例--槐坎南方水泥

  除塵改造典型案例--兆山諸暨水泥


編輯:劉群

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