淺談純低溫余熱電站

  隨著我國資源相對不足的矛盾日益突出,尋找新的資源或再生資源,以及合理綜合利用現(xiàn)有的寶貴資源確保經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的關鍵。經(jīng)濟較為發(fā)達的浙江省缺電現(xiàn)象在2003~2004年更為嚴重,直接影響了我公司的經(jīng)濟效益。當時天津水泥設計研究院對5000t/d生產(chǎn)線配套純余熱電站正處在研發(fā)階段,還沒有達到現(xiàn)在的成熟階段。在此狀況下公司大膽地利用水泥窯的廢氣建設了國內第一條5000t/d五級預熱器水泥生產(chǎn)線純低溫余熱電站,通過近一年的建設,于2005年7月26日順利投產(chǎn),一直正常運行至今,以下闡述建設心得以供同行借鑒。 

  一、環(huán)境保護更有利地得到保證 

  利用水泥窯窯頭熟料冷卻機及窯尾預熱器廢氣余熱通過余熱鍋爐產(chǎn)生蒸汽發(fā)電,在提高整體熱利用率的同時較大地減輕了對周圍環(huán)境的熱污染。同時由于鍋爐熱源系統(tǒng)對廢氣中所含的粉塵具有較好的沉降作用和廢氣溫度有力降低,減少對廢氣進電收塵器前的降溫噴水量,使窯頭、窯尾電收塵的除塵效率得到了提高并減少了粉塵的排放,使周圍的環(huán)境得到進一步的改善。由于利用了廢氣余熱,使原先排入大氣的廢氣溫度降低,減少了對大氣的熱污染。 

  二、公司用電電源質量提高 

  我公司的用電由安徽皖浙377線35kV供電,線路長有25kM,最高負荷(有功功率)為19000KW,最大電力設備為磨主電機3550kW,其起動時瞬間投電站前壓降了0.6kV(6kV側),目前只減少了0.28kV,而且時間較為原先的一半,而且起動時發(fā)電機自動跟蹤調節(jié)無功功率,正常運行時總降變電站多個渠道來調節(jié)功率因數(shù),大大地提高了公司內電源質量。 

  三、公司提高了經(jīng)濟效益 

  3.1.由于電站的建設投產(chǎn),公司總負荷平均減少了5900kW(平均發(fā)電量為6280kWh),線路電流和主變壓器電流減少了100A(35kV側)左右,大大減少了線路的損耗和主變壓器的銅耗,一年估算為215.9×104kW。 

  3.2.電站發(fā)電機出力平均為6300kW左右,一年供電量為4318.3×104kW。 

  3.3.電站的投產(chǎn)對磨系統(tǒng)的烘干熱風溫度有降低,相對產(chǎn)量在雨季和冬季時期有所減少,由于本公司生料磨為球磨機帶烘干倉,需要250℃以上的廢氣溫度進行烘干,但通過SP鍋爐后到磨頭烘干只有220℃左右,在雨季時期推算每噸生料多耗電為4~5℃,一般每年有三個月左右,合計多消耗為300×104kW。而燒成系統(tǒng)高溫風機及窯頭排風機的負荷均不受影響,煤耗根本不變。 

  3.4.電站的投產(chǎn)主變壓器減容了6500kVA,減少基本電費為每年156萬人民幣。 

  3.5.電站維修費用為15萬元左右,電站工資每年為26萬元,小計41萬元。 

  綜合上述每年可少購電量為4234.2×104kW,平均電價為0.55元計2328.81萬元,減少基本電費156萬元,合計可創(chuàng)每年為2443.81萬元。 

  以上的結果關健在于公司電站運行得到合理的控制,現(xiàn)介紹一下控制方面的要點內容。 

  本公司5000t/d熟料生產(chǎn)線,電站在窯頭冷卻機設了AQC余熱鍋爐,額定產(chǎn)汽量為20t/h,在窯尾設SP余熱鍋爐,額定產(chǎn)汽量為26t/h,汽輪機額定功率為6MW,進汽壓力為1.27MPa,汽輪機轉速為3000r/min,發(fā)電機為6MW,輸出電壓為6.3kV。 

  四、需注意的問題 

  4.1.余熱鍋爐的啟動:首先水泥窯點火到投料需要較長時間,窯尾SP鍋爐可以充分利用水泥窯升溫時間,同時對窯尾SP爐進行預熱升溫,鍋爐蒸發(fā)器換熱面積較大,水容積大,啟動時汽包水位應控制在最低位(汽包叫水位閥能叫出水來就行),水泥窯與SP鍋爐都是冷態(tài)時,可以全開SP爐進出口風閥,全關旁路閥門。啟動時為了保護省煤器,鍋爐設了省煤器再循環(huán)閥,其次窯尾SP鍋爐與電站控制室距離較遠,開關再循環(huán)閥較麻煩。啟爐時汽包壓力在0.3~0.4MPa采用小流量對鍋爐上水1~2t/h左右,既保護省煤器,也減少給水管道水損傷。 

  4.2.汽機啟動:我公司汽機控制采用Woodward公司的505電液控制啟動及運行,冷態(tài)啟動時間控制在70分鐘左右,在開機過程中鍋爐蒸汽溫度、壓力很難控制,很容易造成鍋爐超壓運行,在保證蒸汽溫度前提下,盡可能減少產(chǎn)汽量(減少汽水損失),采用煙氣側調節(jié),根據(jù)汽壓大小逐漸開啟旁通閥,待發(fā)電機并網(wǎng)運行后,按每分鐘100W的速度逐漸增加負荷,根據(jù)汽壓逐漸關小旁通閥(不宜過快),隨著蒸發(fā)量的加大,蒸發(fā)器的流水混合物增加,容易造成汽包滿水位,此時鍋爐水量遠遠小于產(chǎn)汽量,易造成除氧器水箱滿水,又因我公司采用的除氧器為真空除氧,一旦滿水,放水閥無法出水,只有停止真空除氧泵,但會影響真空度,所以在爐子升溫過程中真空除氧器采取低水位運行,以免滿水。 

  4.3.窯尾SP鍋爐蒸汽帶汽輪機發(fā)電,此時隨著水泥窯提產(chǎn),窯頭冷卻機逐漸有熟料而溫度上升,此時慢慢啟動窯頭AQC鍋爐,并一起與蒸汽管道升溫,待蒸汽升至與母管壓力一致時,手動打開隔離閥并汽。電站運行時,由于水泥窯出熟料量有一定的波動量,導致窯頭AQC爐進口廢氣溫度波動很大,產(chǎn)生的蒸汽壓力、溫度變化也很大,造成汽輪機汽缸膨脹不均勻,會引起汽機振動,為了避免窯頭鍋爐產(chǎn)汽溫度波動較大,特別在三次風管塌料時冷卻機風溫急升時,采用窯頭冷風閥進行摻冷風,降低廢氣溫度,能起到明顯降低AQC蒸汽溫度的效果,從而穩(wěn)定了汽機汽缸膨脹量在允許范圍內,不會引起汽機振動。

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