Ф3×11m閉路水泥磨工藝系統(tǒng)的優(yōu)化改造
1 前 言
筆者公司在1998年擴建了一條新型干法回轉窯水泥生產線,配置兩臺Ф3×11m閉路水泥磨,是當時青海地區(qū)甚至整個西北地區(qū)工藝較先進的生產線之一。但隨著國家“西北大開發(fā)”和水泥工藝裝備技術的進步,省內基礎設施建設呈現(xiàn)跨越式發(fā)展,從2009年起,中材集團下屬多家水泥企業(yè)興建的水泥生產線,經濟技術指標更優(yōu)越,市場競爭力更強。為此,促使公司技術改造和挖潛工作被提上議事日程。
2 工藝流程及問題分析
兩臺Ф3×11m閉路水泥磨的系統(tǒng)工藝流程為:熟料、石膏、混合材(粉煤灰)經電子皮帶稱計量后入磨,粉磨后通過提升機輸送至Ф3m離心式旋風選粉機選粉,成品經輸送設備送至水泥儲庫,不合格的粗粉重回磨機再次粉磨,收塵及系統(tǒng)負壓分別由氣箱脈沖袋收塵器和磨機主排風機提供。運行存在的問題主要是水泥磨產量偏低,粉磨電耗居高不下,在入磨粒度10~15mm、比表面積320 ~340 m2/kg時,粉磨P.O42.5級水泥的臺時產量僅為36t/h。因此。公司曾多次對兩臺水泥磨的倉位長度、篦板結構、襯板形式、研磨體級配等進行調整改進,但整體運行效果仍不理想,具體表現(xiàn)在:
1)磨機臺時產量提升幅度不明顯,電耗偏高。據前幾年的統(tǒng)計:平均臺時產量37~38t/h,平均電耗42.2 kWh/t;
2)P.O42.5級水泥的粉煤灰平均摻加量6%~8%,摻加量受到制約,熟料消耗較同行業(yè)偏高;
3)水泥3~32μm顆粒含量僅56%,平均比表面積約320 m2/kg,細度偏低,水泥成品溫度較高,影響到早期強度的發(fā)揮和混凝土施工質量。
針對以上問題分析其原因,一是選粉機有待升級改造。由于生產線設計建成較早,采用的Ф3m離心式旋風選粉機循環(huán)負荷率高、選粉效率低,現(xiàn)在多被淘汰,這是制約水泥磨系統(tǒng)提產、提質的主要因素。二是原系統(tǒng)主排風機偏小,磨內通風量、風速分別僅為22000 m3/h和0.7m/s,與現(xiàn)在新建水泥生產線的技術參數(shù)相比偏低很多,導致物料流速慢,過粉磨現(xiàn)象嚴重,有待更新收塵系統(tǒng)及風機,從風量、風速以及研磨體級配進行改進。
3 工藝系統(tǒng)改造
系統(tǒng)改造于2012年底進行,采用O-SePa選粉機取代原離心式旋風選粉機,收塵系統(tǒng)改用PPC128--2×5L氣箱脈沖袋收塵器和HBY--15NO.16D型風機,以滿足磨機風量和風速的需要。改造的目標指標為:產量42 t、電耗36kWh,設備主要性能指標為:N1500C型O--SePa選粉機風量90000 m3/h、處理能力45~90t/h、主軸轉速90~200r/min;
PPC128--2×5L氣箱脈沖袋收塵器處理風量90000 m3/h、總過濾風速0.82m/min、入口含塵濃度≤1000g/N m3、最大排放濃度≤50mg/Nm3、總過濾面積220m2;HBY--15NO.16D主排風機風量100000 m3/h、全壓7500Pa。
改造后的工藝流程如圖1。同時,為適應系統(tǒng)風量、風速增大,磨內研磨體在保持原有裝載量不變的條件下調整級配見表1。
圖1 水泥磨系統(tǒng)改造后的工藝流程
1.Ф3×11m水泥磨,2.提升機,3.N1500C型O -Sepa選粉機,4.PPC128-2×5L氣箱脈沖袋式收塵器,
5.B400空氣輸送斜槽,6.電動調節(jié)蝶閥,7.HBY-15NO16DZHU排風機
改造后,系統(tǒng)于2012年3月初投入試運行,磨制P.O42.5級水泥的配比為:熟料76%、粉煤灰(Ⅱ級灰)15%、石膏4%、石灰石5%。兩臺磨的試運行參數(shù)統(tǒng)計見表2。
從表2可見,改造后由于磨內通風量、風速以及選粉機循環(huán)負荷率、選粉效率的改善,2臺磨機的電耗由42 kWh/t平均降低到39.5kWh/t,粉煤灰、石灰石的摻加量由原來的6%~8%提高到20%,水泥成品中3~32?m顆粒含量較以前的56%增加到63%左右,水泥3天抗折、抗壓強度也分別提高1.0MPa和2.0Mpa。但臺時產量仍無明顯變化,產量、電耗較42 t和 36kWh的目標指標仍有較大距離。
針對上述不足之處,我們通過對兩臺磨進行篩析曲線分析,發(fā)現(xiàn)Ⅰ倉篩析曲線下降平緩,破碎能力明顯不足。同時,結合實際運行中該倉磨音低沉、發(fā)悶等現(xiàn)象,認為影響磨機產量的主要原因是破碎能力弱,磨內物料流速較慢。篩析曲線見圖2。
圖2 1#水泥磨磨內篩析曲線
為此,我們對磨機隔倉板和Ⅰ倉研磨體級配進行了如下調整:
?。?)將Ⅰ倉隔倉板篦縫寬度由10 mm改為12 mm;Ⅱ倉隔倉板篦縫寬度由8 mm改為10 mm,以增加隔倉板的過料面積,提高磨內物料流速;
?。?)加大Ⅰ倉研磨體平均球徑,將Ф70mm和 Ф60mm鋼球各1t更換為等量的Ф90mm、Ф80mm鋼球,以增大破碎能力。兩項調整經連續(xù)一個月的運行,每臺磨的平均臺時產量上升到40.8t,電耗降至37.2kWh,選粉機循環(huán)負荷率、選粉效率分別達到203%和62.5%,取得了初步效果;
(3)2012年6月,我們又通過增加Ⅰ倉長度使其進一步提高破碎能力。即:Ⅰ倉由2.75m增加到3m,Ⅱ倉長度不變,Ⅲ倉由4.75m減小到4.5m。各倉研磨體裝載量相應調整見表3。
上述調整從2012年7至10月連續(xù)運行跟蹤觀察,兩臺磨機的喂料量明顯增加,運行電流由之前的108~110A下降到100~102A,Ⅰ倉磨音清脆,各項經濟技術指標見表4。
改造后,兩臺磨機磨制P.O42.5水泥均達到臺時產量42 t、電耗<36kWh/t、比表面積穩(wěn)定在360m2/kg的改造目標。同時,水泥成品顆粒級配和強度、溫度等物理指標更加優(yōu)化,運行效果良好。
本次改造共投資460余萬元,以年產水泥50萬t計,每t水泥節(jié)電 5 kWh、抵消粉煤灰成本后噸水泥節(jié)約熟料6%,年節(jié)約成本達580萬元,一年即收回投資,經濟技術指標也達到了同類生產線的較好水平。
編輯:王欣欣
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