MB42145水泥粉磨系統(tǒng)在中熱硅酸鹽水泥生產(chǎn)中的應(yīng)用

水泥雜志 · 2017-11-14 11:39 留言

  四川峨勝水泥集團股份有限公司以Φ2.4m水泥磨生產(chǎn)的中熱水泥于2009年成功應(yīng)用于有著世界第一高拱壩之稱的錦屏電站,隨著客戶對我公司中熱水泥質(zhì)量的認可,需求量逐漸增加,Φ2.4m水泥磨產(chǎn)量不能滿足客戶需求,同時由于電耗成本高,所以選擇開發(fā)MB42145水泥磨進行中熱水泥粉磨。

  1 中熱水泥粉磨工藝及設(shè)備

  MB42145水泥粉磨系統(tǒng)是以O(shè)-Sepa選粉機和Φ4.2m×14.5m球磨機為主的水泥圈流粉磨系統(tǒng),磨機參數(shù):一倉有效直徑4.01m,有效長度 5.2m,階梯襯板;二倉有效直徑 4.08m,有效長度 8.7m,組合分級襯板。 一倉與二倉之間采用的是雙層篩分隔倉板,隔倉板篩縫6mm,磨機出料篦板篦縫8mm。其工藝流程見圖1,主要設(shè)備參數(shù)見表1。

  2 粉磨試驗

  2.1 試驗材料和方法

  Φ2.4m水泥磨和MB42145水泥磨均使用我公司 2 000t/d新型干法回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)的同批中熱水泥熟料,其色澤灰黑,微帶亮光。

  粉磨按照內(nèi)控指標控制,80μm篩余2.0%~3.5%,比表面積290~300m2/kg。連續(xù)粉磨24h,每小時取樣,按照GB/T8074—2008 《水泥比表面積測定方法 勃氏法》、GB/T1345—2005 《水泥細度檢驗方法 篩析法》測定各樣品比表面積和80μm篩余,同時按照GB/T1346—2011《水泥標準稠度用水量、凝結(jié)時間、安定性檢驗方法》、GB/T17671—1999《水泥膠砂強度檢驗方法(ISO法)》及GB/T12959—2008《水泥水化熱測定方法》對水泥各性能指標進行測定。

 2.2 試驗結(jié)果與分析

  兩套粉磨系統(tǒng)水泥的細度檢驗結(jié)果見表2,可以看出,兩條粉磨系統(tǒng)生產(chǎn)中都表現(xiàn)出較好的穩(wěn)定性,但MB42145水泥粉磨系統(tǒng)生產(chǎn)的中熱水泥細度偏細,還未達到內(nèi)控指標下限(2.0%)要求。

  兩套粉磨系統(tǒng)的水泥各項性能指標檢測結(jié)果見表3。由表3可以看出, MB42145水泥粉磨系統(tǒng)生產(chǎn)的中熱水泥其標準稠度用水量明顯偏高2.01%,并且水化熱偏高10J/g左右,28d抗壓強度基本持平。分析其原因,主要是由于80μm篩余過細以及比表面積相對偏高導(dǎo)致,為此對兩條粉磨系統(tǒng)的樣品各自混合,取綜合樣進行水泥顆粒級配的測定,結(jié)果見表4。

  表4的測定結(jié)果表明,MB42145水泥粉磨系統(tǒng)生產(chǎn)的中熱水泥3~32μm顆粒含量高達61.04%,比Φ2.4m水泥磨樣品高出7.4%,顆粒分布較為集中。由于0~10μm顆粒,1d齡期水化達75%,28d水化接近完全,10~30μm顆粒,7d水化接近一半[1],同時3~32μm顆粒對水泥28d強度增長起主要作用,因此,MB42145水泥粉磨系統(tǒng)粉磨的中熱水泥細度細,顆粒分布窄,≤32μm含量達到71.12%,導(dǎo)致其粉磨的水泥標準稠度用水量較高,故需要對該粉磨系統(tǒng)進行優(yōu)化調(diào)整,增加水泥80μm篩余使顆粒分布變寬。

  3 MB42145水泥粉磨系統(tǒng)的優(yōu)化

  3.1 研磨體的優(yōu)化調(diào)整

  德國水泥研究所利用半工業(yè)化試驗研究了研磨體大小對水泥顆粒分布的影響,研究結(jié)果表明,研磨體的尺寸越小, 粉磨的效率越高,產(chǎn)生的比表面積越大,但水泥顆粒分布較窄, 因而導(dǎo)致水泥具有較高的需水量[2]。故對MB42145水泥磨研磨體級配進行調(diào)整,具體調(diào)整前后級配見表5。

  在保持裝載量不變的情況下,調(diào)整后一倉和二倉研磨體平均球徑分別增大了4mm和2.75mm。

  3.2 循環(huán)負荷與選粉效率的調(diào)整

  循環(huán)負荷與選粉效率在圈流粉磨系統(tǒng)中是兩個重要的參數(shù),相互制約相互影響。O-Sepa選粉機具有較高選粉能力和選粉精度,較高的循環(huán)負荷會導(dǎo)致選粉效率的下降,增加<32μm細粉的含量,導(dǎo)致水泥產(chǎn)品的顆粒分布變窄。從生產(chǎn)中取樣分析兩條粉磨系統(tǒng)的循環(huán)負荷及選粉效率,分析結(jié)果見表6。

  從表6可以看出,MB42145水泥粉磨系統(tǒng)具有較高循環(huán)負荷及較低的選粉效率,故在操作中應(yīng)該采用“低循環(huán)負荷、高選粉效率”的操作思路,同時在操作中使選粉機三次風(fēng)閥處于全開狀態(tài),增加二次選粉含量,從而提高選粉效率,減少過粉磨,降低細粉含量。調(diào)整后的數(shù)據(jù)見表6。

  4 MB42145優(yōu)化后粉磨試驗

  通過調(diào)整磨機研磨體及改變操作控制思路,再次按內(nèi)控指標要求進行中熱水泥試粉磨,連續(xù)生產(chǎn)12h,取樣測定。優(yōu)化前后水泥顆粒分布及各項性能指標見表7和表8。

  表7和表8的結(jié)果表明,MB42145粉磨系統(tǒng)經(jīng)過對磨機研磨體進行調(diào)整,以及改變操作方法和思路,粉磨的中熱水泥達到了低水化熱和低需水量的要求,且質(zhì)量穩(wěn)定,波動小。

  5 結(jié)論

  通過對兩條粉磨系統(tǒng)生產(chǎn)的中熱水泥各項性能指標的對比分析,找出了影響MB42145水泥粉磨系統(tǒng)中熱水泥水化熱和需水量的關(guān)鍵因素:細度細,<32μm顆粒含量高,顆粒分布集中。結(jié)合粉磨工藝現(xiàn)狀,在保證裝載量不變的情況下,調(diào)整了磨機一倉和二倉研磨體的級配和平均球徑,平均球徑分別增大了4mm和2.75mm,同時采用“低循環(huán)負荷,高選粉效率”的操作思路,使水泥的水化熱及標準稠度用水量達到要求。

 參考文獻:

  [1] 姚 燕,王文義。我國水泥標準同國際接軌后改進產(chǎn)品質(zhì)量的分析[J].水泥

  [2] 姚丕強。水泥粉磨中對顆粒級配的控制[J].水泥

編輯:俞垚伊

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